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北京紙箱印刷廢水脫色劑實驗全過程

來源:藍紳環(huán)保       發(fā)布日期:2025-08-29       閱讀次數(shù):61

  在紙箱印刷行業(yè)中,生產過程中產生的廢水往往含有大量顏料、油墨和懸浮物,導致廢水顏色深、化學需氧量(COD)高,處理難度較大。尤其是廢水的脫色問題,成為環(huán)保處理的關鍵環(huán)節(jié)。為了有效解決這一問題,脫色劑的選擇和實驗成為廢水處理工藝優(yōu)化的重要內容。本文將圍繞紙箱印刷廢水脫色劑的實驗全過程,結合實際數(shù)據,系統(tǒng)闡述實驗設計、操作步驟、結果分析及應用價值。IMG_1862.JPG

  實驗背景與目的

  紙箱印刷廢水主要來源于印刷機清洗、制版及印刷過程中的殘留墨液。該類廢水通常呈深色,含有大量有機染料和表面活性劑,具有較高的色度和COD值。直接排放不僅影響水體美觀,還可能對生態(tài)環(huán)境造成潛在危害。因此,實驗旨在篩選出高效、經濟、環(huán)保的脫色劑,降低廢水色度和COD,滿足排放標準。

  實驗材料與儀器

  實驗所用主要材料包括:

  脫色劑A(聚合氯化鋁PAC)

  脫色劑B(陽離子型聚丙烯酰胺CPAM)

  脫色劑C(新型有機高分子脫色劑)

  實驗儀器包括:

  攪拌器

  pH計

  分光光度計

  燒杯、量筒、移液管等常規(guī)玻璃器皿

  實驗水樣來源與水質參數(shù)

  實驗用水取自某紙箱印刷廠廢水處理站調節(jié)池,其初始水質參數(shù)如下:

  | 項目        | 數(shù)值       |

  |-------------|------------|

  | 色度(倍)  | 800        |

  | COD(mg/L) | 1200       |

  | pH          | 7.8        |

  | 懸浮物(mg/L) | 450     |

  實驗設計與操作步驟

  實驗采用燒杯攪拌法進行脫色劑效果對比。具體操作如下:

  取6個500mL燒杯,分別加入400mL原水樣;

  向各燒杯中依次加入不同種類和劑量的脫色劑;

  使用攪拌器以300 rpm攪拌2分鐘,再以60 rpm攪拌10分鐘;

  靜置30分鐘,取上清液進行水質分析;

  測定處理后水樣的色度、COD及pH值。

  實驗數(shù)據與結果分析

  實驗共設置3組脫色劑,每組設置兩個劑量,實驗結果如下:

  脫色劑A(PAC)

  | 劑量(mg/L) | 色度去除率(%) | COD去除率(%) | 出水色度(倍) | 出水COD(mg/L) |

  |--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

  | 50           | 65               | 50             | 280            | 600              |

  | 100          | 82               | 68             | 144            | 384              |

  脫色劑B(CPAM)

  | 劑量(mg/L) | 色度去除率(%) | COD去除率(%) | 出水色度(倍) | 出水COD(mg/L) |

  |--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

  | 10           | 70               | 55             | 240            | 540              |

  | 20           | 85               | 72             | 120            | 336              |

  脫色劑C(新型有機高分子)

  | 劑量(mg/L) | 色度去除率(%) | COD去除率(%) | 出水色度(倍) | 出水COD(mg/L) |

  |--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

  | 10           | 88               | 75             | 96             | 300              |

  | 20           | 95               | 82             | 40             | 216              |

  從實驗數(shù)據可以看出,三種脫色劑在適當劑量下均能有效降低廢水色度和COD。其中,脫色劑C表現(xiàn)最為優(yōu)異,在20 mg/L劑量下,色度去除率達到95%,COD去除率達82%,出水色度僅為40倍,COD降至216 mg/L,接近國家一級排放標準(COD ≤ 100 mg/L,色度 ≤ 50倍)。

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  脫色機理分析

  脫色劑A(PAC)主要通過混凝作用去除廢水中的懸浮顆粒和部分膠體物質,對溶解性染料脫色效果有限。脫色劑B(CPAM)作為陽離子型高分子絮凝劑,能夠通過電中和與吸附架橋作用去除帶負電的染料分子,脫色效果較好。而脫色劑C作為一種新型有機高分子脫色劑,其分子結構中含有多個活性基團,能與染料分子形成絡合物或大分子沉淀,脫色效率更高,同時對COD也有較好的去除效果。

  實驗結論

  通過對比三種脫色劑在不同劑量下的處理效果,可以得出以下結論:

  脫色劑C在較低劑量下即可實現(xiàn)高效脫色,適用于高色度印刷廢水的處理;

  脫色劑B在脫色性能上優(yōu)于脫色劑A,但成本相對較高;

  PAC雖成本低,但需要較大投加量才能達到理想效果,且對溶解性染料脫色能力有限;

  在實際應用中,可考慮脫色劑C與PAC聯(lián)合使用,既能提高脫色效率,又能降低運行成本。

IMG_2016.JPG

  應用建議

  在紙箱印刷廢水處理工程中,建議根據廢水特性、處理規(guī)模和排放標準,選擇合適的脫色劑組合方案。對于色度要求較高的排放標準,優(yōu)先考慮使用新型有機高分子脫色劑C。同時,結合混凝沉淀、生物處理等后續(xù)工藝,可進一步降低COD和氨氮,實現(xiàn)達標排放。

  企業(yè)在選擇脫色劑時,還應考慮藥劑的儲存、投加方式及對后續(xù)生化系統(tǒng)的影響。建議在正式投運前,進行中試實驗,以優(yōu)化藥劑配比和工藝參數(shù)。

  隨著環(huán)保要求的日益嚴格,紙箱印刷行業(yè)必須重視廢水處理環(huán)節(jié),尤其是脫色處理。通過科學實驗篩選高效脫色劑,不僅能提升廢水處理效果,還能為企業(yè)節(jié)省運行成本,提升可持續(xù)發(fā)展能力。未來,隨著新型環(huán)保藥劑的研發(fā)與推廣,印刷廢水處理技術將更加成熟與高效。


網址:http://qiancezhi.cn/beijing/company/599.html

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